“賽馬”機制催生效益最大化
翻開轉爐作業(yè)區(qū)維修班成本臺賬,一串串詳實的數(shù)據(jù)生動而又閃亮,今年以來,修舊利廢降本30余萬元,消耗庫存積壓備品備件5余萬元,可控管理費用同比降低5%……該作業(yè)區(qū)堅持“盯大控小”的原則,將成本構成要素細化分解、量化考核,上半年制定6大類30項降本創(chuàng)效項目,加大回收、修理、循環(huán)利用,實現(xiàn)備件利用率最大化。
一直以來,該作業(yè)區(qū)堅持“向管理要效益”的管理理念,認真宣貫降本增效理念,積極創(chuàng)新創(chuàng)效,把小計小改做細、做精。針對生產(chǎn)過程中設備不確定因素等問題,該作業(yè)區(qū)采取事故應急處理程序、關鍵部位點檢、隱患定期治理控制,合理進行人員分工,加強班中監(jiān)督檢查考核,圍繞精準指標專項攻關,明確每日、每周、每月進步目標,以問題為導向,精準發(fā)力,在指標攻關、設備運行優(yōu)化、工藝技術改進等方面進行創(chuàng)新,發(fā)動全員自主改善,開展月評比、季度評比,嚴格對每個項目進行評審,獎勵在當月績效考核中兌現(xiàn),形成“賽馬”機制,催生效益最大化。
在修舊利廢中“掘金”
“報廢的設備,我們通過拆解等手段,讓可用零配件繼續(xù)發(fā)揮最大價值?!鞭D爐黨支部書記劉永清介紹說,轉爐是煉鋼廠修舊利廢大戶,在修修補補中,今年以來累計創(chuàng)造價值30余萬元。他們用拆解的零配件組裝了減速機、氮封、下料管、兌鐵槽、鋼包蓋等,讓看似沒有價值的報廢設備得以延續(xù)“生命”。
為鼓勵引導職工修舊利廢,該作業(yè)區(qū)持續(xù)開展“我為增收建一言”“如何為增效做貢獻”等討論活動,引導職工從身邊小事做起,養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習慣。今年以來,共收集金點子90余項,采取了降低耐材消耗費用、氮封口改造等多項措施。針對設備維修費用較大的實際情況,加強對材料成本的控制,做好廢品回收、修舊利廢等工作,杜絕了材料浪費現(xiàn)象,推動各項指標任務順利實現(xiàn)。
黨員攻關亮點紛呈
轉爐黨支部組織黨員技術骨干組成黨員攻關小組,由以往“單打獨斗”變成“抱團發(fā)展”。為解決轉爐套磚壽命短問題,黨員攻關小組在爐后安裝成本分析顯示屏,消除使用對講機容易出現(xiàn)信息傳遞失誤的隱患,多人確認倒爐光譜樣成分,杜絕人為因素造成的廢品,通過對擋渣錐進行改造,使擋渣成功率達到100%。
一個個創(chuàng)新成果亮點紛呈,調動了黨員攻關小組參與安全生產(chǎn)的積極性、主動性與創(chuàng)造性,激勵全員立足崗位顯身手,全面助推目標任務完成,勇做創(chuàng)新創(chuàng)效“趕考人”。(賈嬋霞)