用實招、動真格、出成效
重慶鋼鐵棒材產(chǎn)線
針對不同規(guī)格產(chǎn)品
“量身定制”坯料型號
定尺軋制試驗取得成功
L28規(guī)格產(chǎn)品的定尺率從99.1%提升到99.3%
?成材率從99.82%提升到100.3%
減少非定尺,開啟新試驗
技術人員討論試驗方案
螺紋鋼通常是以定尺交貨,根據(jù)棒材產(chǎn)線初始設計,所有規(guī)格均使用同一型號坯料軋制,不同規(guī)格所軋出的成品長度不同。在按常規(guī)定尺(9米)剪切后,部分規(guī)格就會產(chǎn)生非定尺(3-9米)。非定尺會降低定尺率和成材率,增加挑選非定尺的勞動強度,而且售價低,需求少,銷售難。為了減少非定尺數(shù)量,軋鋼棒材產(chǎn)線開啟了“定尺坯軋定尺材試驗”。
數(shù)據(jù)精準建模,坯料量體裁衣
試驗穩(wěn)定后現(xiàn)場成品倍尺情況
要想準確敲定定尺坯的尺寸,就需要大量的數(shù)據(jù)做支撐建立數(shù)據(jù)模型。技術人員在試驗前收集了大量數(shù)據(jù),先后建立了三套坯料尺寸、成品長度、倍尺分布的數(shù)據(jù)模型進行測算模擬。在精整區(qū)域,技術人員用“數(shù)據(jù)分析法”研究倍尺剪切長度和定尺數(shù)目,將實地測量到的三百余組數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)模型進行對比,最終確定出定尺坯的設定尺寸。在試驗過程中,技術人員對150支試驗鋼全程跟蹤軋制,實時復核定尺長度,發(fā)現(xiàn)異常及時優(yōu)化飛剪參數(shù)、調(diào)整倍尺分布,與軋機前后聯(lián)動,最終確保實驗取得成功。
坯料精準一分,效益提高一分
技術人員現(xiàn)場指揮
通過本次試驗,該規(guī)格每月減少非定尺產(chǎn)品160噸,創(chuàng)造經(jīng)濟效益7.2萬元。面臨嚴峻的市場形勢,軋鋼廠將苦練內(nèi)功,持續(xù)擴大定尺軋制試驗,通過優(yōu)化鋼坯尺寸、嚴控軋制工藝,實現(xiàn)所有規(guī)格螺紋鋼產(chǎn)品長度精準控制,促進定尺率和成材率邁上新臺階。 (楊宗貴 呂藝雯 段雪梅)