在當(dāng)前嚴(yán)峻形勢下,寶武集團(tuán)中南股份軋材廠棒三生產(chǎn)作業(yè)區(qū)積極響應(yīng)“過緊日子”的號召,牢固樹立“一切成本皆可降”的理念,聚焦算賬經(jīng)營,力求在逆境中尋求突破,在創(chuàng)新中破解現(xiàn)場難題,助力該公司打贏降本增效攻堅戰(zhàn)。
成品軋機(jī)作為生產(chǎn)線的核心設(shè)備之一,其穩(wěn)定性直接關(guān)系到產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率。日前,成品軋機(jī)錯孔桿出現(xiàn)斷裂,這就意味著備件維修成本隨之增加。
為了解決成品軋機(jī)錯孔桿斷裂這一難題,作業(yè)區(qū)成立攻關(guān)小組。小組成員開展頭腦風(fēng)暴,創(chuàng)新性地提出了整體焊接加固的點(diǎn)子,使之形成一個堅固結(jié)實(shí)的整體結(jié)構(gòu)。這樣就能從根本上解決了因松動或斷裂導(dǎo)致的調(diào)整失效問題,極大地提升了設(shè)備的耐用性和穩(wěn)定性。
此外,攻關(guān)小組還針對17機(jī)和18機(jī)進(jìn)口導(dǎo)衛(wèi)問題進(jìn)行了改善,引入了軸向調(diào)整措施。然而,這一調(diào)整過程在巨大的輥壓作用下,具有一定的難度。面對這一難題,攻關(guān)小組再次發(fā)揮團(tuán)隊智慧,通過巧妙設(shè)計開口和精細(xì)焊接修復(fù)的方式,成功解決了調(diào)整難題。這一創(chuàng)新改善方法不僅簡化了調(diào)整流程,調(diào)整精度也顯著提高,操作難度也大大降低,有效避免了因?qū)l(wèi)問題引發(fā)的錯孔超標(biāo)現(xiàn)象。
實(shí)施這些創(chuàng)新解決方案后,棒三生產(chǎn)作業(yè)區(qū)的生產(chǎn)效率顯著提升,實(shí)現(xiàn)每月因成品軋機(jī)錯孔桿斷裂而引發(fā)的生產(chǎn)中斷次數(shù)為“零”,判廢率也得到顯著下降。一年可節(jié)省備件維修成本和因質(zhì)量問題產(chǎn)生的損失約32萬元。(王少玲 李麗瑩)