本報訊 近期,陜鋼龍鋼公司圍繞鐵前降本3.61億元既定目標,對1號、2號高爐噴煤系統(tǒng)進行了智能化升級改造,預計年可降成本210.9萬元。
截至目前,該公司5號、3號、4號、1號高爐噴煤智能化系統(tǒng)相繼投運,2號高爐噴煤智能化升級改造也已進入調試階段。
高爐噴煤系統(tǒng)“提煤降焦”是鐵前降低成本最直接的一項手段。在實際運行中,半自動化系統(tǒng)由于在小時煤量噴吹誤差、噴吹混合壓力波動、濃相輸送等方面不能充分滿足高爐生產對噴吹煤粉提出的均勻性、穩(wěn)定性、精確性要求,容易出現(xiàn)堵塞噴煤管道、堵噴槍等現(xiàn)象,不利于鐵前系統(tǒng)高效冶煉。
為解決以上問題,該公司決定組織王軍工作室自動化技術團隊、噴煤專業(yè)技師等專業(yè)人員與外部設計單位聯(lián)合進行噴煤系統(tǒng)智能化升級改造,通過對1號高爐噴煤系統(tǒng)新增氣動耐磨陶瓷調節(jié)閥、陶瓷管道等舉措,不僅成功使噴吹混合壓力波動范圍縮小60%、濃相輸送固氣比提高15%,而且實現(xiàn)了噴吹管道堵管率降低70%、煤粉利用率提高10%的目標,有效延長了噴吹設備使用壽命。 (張林武)