近期,備受陜西龍鋼上下高度關注的2#高爐、4#高爐爐皮裂紋隱患得到了徹底消除。這一結(jié)果得益于系統(tǒng)檢修前的充分溝通與準備;得益于檢修項目施工過程中的默契配合和高度關注;得益于檢修期間專業(yè)人員對開裂爐皮巧施“修補術”攻克了“爐皮裂紋頑疾”。
據(jù)了解,2#、4#高爐由于長期使用,在熱疲勞的作用下應力釋放導致爐皮產(chǎn)生裂紋。初次裂紋產(chǎn)生后,由于對裂紋產(chǎn)生原因分析不足而采取對其開裂焊縫進行臨時焊補處理,應力消除不及時,造成應力累加,高爐運行一定時間后,應力急于釋放,高爐爐身就會在爐皮焊縫的薄弱環(huán)節(jié)再次開裂,循環(huán)往復,不斷焊接,不斷加大焊接影響區(qū),嚴重縮短高爐爐體的使用壽命。
對此,由該公司生產(chǎn)指揮控制中心牽頭與煉鐵廠尋求解決的根本辦法,經(jīng)過上網(wǎng)查資料、同行業(yè)咨詢、論證等,最終確定了同行業(yè)業(yè)績好的專業(yè)維修廠家承擔維修。在檢修前組織煉鐵廠、相關部門與專業(yè)廠家人員召開專題會,明確作業(yè)方案做足了充分準備,利用2#、4#高爐系統(tǒng)檢修時機對其進行徹底焊接處理。在檢修期間,專業(yè)廠家施工人員首先利用氣刨對爐皮裂紋制作焊接坡口,其次清理焊縫根部粘結(jié)物,接著打底焊接,再次對焊縫進行分段填充,最后完美的完成了焊接過程。在此期間,公司安排維修人員對焊接過程進行跟蹤、學習焊接處理技術,使維修工的焊接水平和業(yè)務技能得到了進一步提升,同時為以后處理同類型焊接作業(yè)提供了很好的指導意義。