近日,酒鋼集團東興鋁業(yè)公司電解槽清潔能源焙燒綠色降碳技術改造項目通過交工驗收,并順利完成天然氣管道通氣。
相比傳統(tǒng)的焦粒通電焙燒工藝,燃氣焙燒工藝利用燃氣燃燒產生的高溫煙氣對電解槽陰極、陽極及爐膛內襯等進行加熱,以達到電解槽啟動的溫度要求。通過燃氣焙燒,可有效降低鋁液綜合交流電耗、大幅減少焙燒過程中二氧化碳的排放量。為加快推動燃氣焙燒技術落實落地,進一步提高生產效率、改善現(xiàn)場環(huán)境,東興鋁業(yè)公司組織電解作業(yè)區(qū)管理技術人員積極研討制定電解槽燃氣焙燒方案,結合實際開展燃氣焙燒專題培訓,啟動實施電解槽清潔能源焙燒綠色降碳技術改造項目。
去年以來,在嘉峪關中石油昆侖燃氣有限公司的全力配合下,項目組人員精心編制項目策劃書、劃分重點項目實施清單,主動加壓、倒排工期,立足現(xiàn)場實施了多項攻堅措施,最終順利完成了天然氣管道穿越廠區(qū)鐵路、道路開挖等作業(yè),全面完成11904米天然氣管道建設。
目前,東興鋁業(yè)公司已通過天然氣管道供氣的方式順利啟動了5臺電解槽,為進一步降低鋁液綜合交流電耗創(chuàng)造了條件,為后續(xù)全面推廣使用天然氣焙燒技術積累了寶貴經驗、提供了堅實的技術保障。(成昊楠)