5月份,河鋼邯鋼連鑄連軋廠15項主要指標刷新歷史紀錄,在全國同類產(chǎn)線中排名第一。其中,主線產(chǎn)量達到25.1萬噸;作業(yè)率達到95.43%;鑄機連拉爐數(shù)達到每澆次24.96爐,最高連澆爐數(shù)達到33爐;中間包使用壽命達到1070分鐘,高出行業(yè)最好水平30分鐘;產(chǎn)品綜合廢次降達到0.35%,成材率達到99.33%。
河鋼邯鋼堅定不移貫徹落實集團決策部署,秉持“簡單、務實、創(chuàng)效”的工作理念,統(tǒng)一思想、堅定信心,搶抓當前發(fā)展機遇,不遺余力推動“降成本、提售價”兩大核心工作,不斷推動各項工作取得新業(yè)績、實現(xiàn)新突破。
15項主要指標在全國同類產(chǎn)線中排名第一
主線產(chǎn)量達到25.1萬噸
作業(yè)率達到95.43%
鑄機連拉爐數(shù)達到每澆次24.96爐,最高連澆爐數(shù)達到33爐
中間包使用壽命達到1070分鐘
高出行業(yè)最好水平30分鐘
產(chǎn)品綜合廢次降達到0.35%
成材率達到99.33%。
針對產(chǎn)線的“關鍵點”和“硬骨頭”,河鋼邯鋼成立18個技術團隊,實行靶向攻關,解決痛點、難點問題。攻克了1號卷取機無法卷取薄規(guī)格、精軋機組震動大、粗軋機沖擊損壞設備等“老大難”問題,為實現(xiàn)穩(wěn)定高效生產(chǎn)提供了堅實的技術支撐。
河鋼邯鋼結(jié)合生產(chǎn)實際,制定了拉動式高效生產(chǎn)策略,通過軋機升速軋制、壓縮板坯在爐時間等措施,將軋線緩沖時間增加30分鐘以上,有效減少對連鑄的影響。穩(wěn)定鑄機拉速,提高通鋼量,將連鑄產(chǎn)能有效提高,實現(xiàn)高效生產(chǎn)。
河鋼邯鋼采取同規(guī)格、大批量集中軋制策略,穩(wěn)定工藝條件,減少工藝切換,實現(xiàn)工藝高效降本。穩(wěn)定能源供應需求,加熱爐針對薄中厚三種規(guī)格采取不同的加熱工藝和加速模式,縮短在爐時間,有效降低燃耗。積極推行高電耗薄規(guī)格谷段軋制、低電耗厚規(guī)格峰段軋制的策略,有效降低電耗。
河鋼邯鋼推行標準點檢、全員點檢,實現(xiàn)精準維修、預防性維修,保證設備穩(wěn)定運行。改進設備使用方法,確保設備精度、延長設備壽命,降低設備維護成本。開展隱患集中處置,實現(xiàn)設備的高效維修。充分利用澆次間隔和爐內(nèi)緩沖時間組織日常小修,壓減檢修停車時間,提高產(chǎn)線作業(yè)率,為全線高效運行提供保障。