本報通訊員 肖紅琴
進(jìn)入2021年以來,四川省攀枝花鋼城集團(tuán)廢舊物資分公司(簡稱“鋼城廢舊物資分公司”)職工積極開動腦筋,在小改小革活動中涌現(xiàn)出一大批“渣場發(fā)明家”、創(chuàng)新能手,為企業(yè)創(chuàng)造出良好的效益。該公司上下呈現(xiàn)出“創(chuàng)新智慧競相迸發(fā)、創(chuàng)新能量深度釋放、創(chuàng)效成果大量涌現(xiàn)”的局面。
優(yōu)化抓鋼機(jī)抓瓣鑲補工藝。鋼城廢舊物資分公司二車間共有4臺抓鋼機(jī),用于鋼渣、扒渣等大塊物料的分選及發(fā)運。在抓取過程中,抓瓣磨損較快,而更換抓瓣的成本較高。此前,該公司職工使用履帶板進(jìn)行鑲補,這樣做雖然可以解決耐磨問題,但由于履帶板鑲補形狀與抓瓣形狀較難保持一致,再加上鋼渣、扒渣的形狀不規(guī)則,在抓取物料時,極易鉤住抓瓣,導(dǎo)致抓瓣、油缸損壞。據(jù)統(tǒng)計,該車間每臺抓鋼機(jī)每年出現(xiàn)抓瓣撕裂、油缸損壞的次數(shù)約達(dá)70次。
為此,該公司職工開動腦筋想辦法,經(jīng)過多次使用耐磨板嘗試后證實,只要通過卷板機(jī)將耐磨板卷制成與抓瓣一樣的弧度再進(jìn)行鑲補,鑲補形狀就會極為貼合抓瓣,從而可以正常使用。方案敲定后,該公司職工立即行動起來。通過對抓瓣鑲補工藝進(jìn)行優(yōu)化,該車間不僅解決了耐磨問題,還解決了抓鋼機(jī)耗損過快的問題。自對抓鋼機(jī)抓瓣鑲補工藝進(jìn)行優(yōu)化后,該車間再未發(fā)生過類似之前的設(shè)備損壞事件,極大地降低了維修作業(yè)強度,提高了設(shè)備使用效率。
實施鋼渣生產(chǎn)線皮帶技改?!耙豁椥「脑?,既減少了職工的工作量,提高了勞動效率,又降低了安全風(fēng)險,真是一舉三得!”通過對該公司鋼渣1號、2號生產(chǎn)線皮帶實施技改,該公司設(shè)備技術(shù)員梅青忠嘗到了甜頭。
鋼渣1號、2號生產(chǎn)線各有1條長800毫米的皮帶機(jī),是在2014年利用拆除老生產(chǎn)線的舊材料拼裝而成的,與后段1000毫米皮帶機(jī)的工藝不匹配。這種情況不僅對生產(chǎn)線運行造成影響,而且檢修維護(hù)費用較高,安全風(fēng)險較大。
為此,梅青忠果斷和職工一起進(jìn)行技術(shù)改造。他們先拆除舊皮帶機(jī),利用型材設(shè)計制作了1000毫米的新皮帶機(jī),以匹配鋼渣后段工藝;優(yōu)化皮帶機(jī)結(jié)構(gòu),增加1臺振動給料機(jī),改托輥支架為鏈條托輥,從而防止大塊物料損壞輸送帶;變單邊驅(qū)動為雙邊驅(qū)動,使用斜齒螺旋減速機(jī)以降低設(shè)備損耗;采取熱硫化粘接工藝,減少了輸送帶因接頭損壞而造成的檢修。經(jīng)過改造,皮帶磨損大幅降低,輸送帶維修費用降為以前總費用的30%,減少了100個小時的維護(hù)時間,極大地提高了作業(yè)效率。
增加挖掘機(jī)倒車攝像頭。該公司一車間主要負(fù)責(zé)回收高爐廢渣,生產(chǎn)作業(yè)回收區(qū)域都在攀鋼釩提釩煉鋼廠的廠房內(nèi),作業(yè)現(xiàn)場存在光線暗淡、視線范圍小等問題,導(dǎo)致挖掘機(jī)在倒車過程中視線容易受阻,存在安全風(fēng)險。有著一雙“火眼金睛”的司機(jī)冉懋富沒有放過這個影響生產(chǎn)和安全的問題,一個小點子在他的腦海中誕生:增加挖掘機(jī)倒車攝像頭。他的建議一經(jīng)提出就被采納,不僅有效改善了倒車過程中視線受阻的情況,還極大地降低了安全風(fēng)險。
創(chuàng)新只有進(jìn)行時,沒有完成時。鋼城廢舊物資分公司職工靠責(zé)任、靠經(jīng)驗、靠“土專家”,把現(xiàn)場問題變成了創(chuàng)效課題,完成了一項又一項技術(shù)改造。
《中國冶金報》(2021年3月2日 07版七版)