圖為劉劍正在進行能源調度。(鄒漢平 供圖)
本報通訊員 鄒漢平
調度是生產運作的“大腦”,是實現(xiàn)生產組織經濟化運作的第一“指揮員”。在寶鋼股份武鋼有限能環(huán)部,能源調度涉及水、電、風、氣各個專業(yè),點多面廣、專業(yè)縱橫,目前調度作業(yè)區(qū)分為3個專業(yè)臺,分別是電力臺、熱燃臺(熱力燃氣調度臺)、水道環(huán)保臺。劉劍,就是在這3個專業(yè)臺之間“跳動”的“音符”。他熟練掌握3個專業(yè)臺的業(yè)務,將能源降本融入調度指揮之列,在“戰(zhàn)危機、創(chuàng)一流”專項行動中精準調度、運籌帷幄,發(fā)揮能源調度的“指揮棒”作用,為武鋼有限能環(huán)部的極致能效做出了積極貢獻。
鋼鐵企業(yè)在生產過程中會產生高爐煤氣、焦爐煤氣、轉爐煤氣,合理調整煤氣系統(tǒng)、達到動態(tài)平衡、控制煤氣放散是降低能源成本的主要手段。劉劍一直戰(zhàn)斗在煤氣平衡的最前沿,他以煤氣系統(tǒng)靜態(tài)平衡表為依據(jù),根據(jù)公司生產和檢修計劃,預測一段時間內的能源供需平衡,并通過精細化調度管理,實時跟蹤高爐爐況、焦化廠、煉鋼廠生產節(jié)奏,以及熱軋廠生產、煤氣使用情況,動態(tài)跟蹤熱力設備運行狀況,合理控制煤氣柜柜位,適時調整用戶高爐、焦爐、轉爐煤配比,對煤氣系統(tǒng)進行精細化調整。在高爐非計劃性休風時,他及時掌握信息,與煉鐵及總調度室進行協(xié)調,提前將煤氣柜蓄至高柜位,留出緩沖余量,減少了熱力機組的啟停次數(shù),節(jié)約了成本。通過上述調整,2022年該公司焦爐煤氣放散率為0.102%,同比降低69.82%,創(chuàng)效近1800萬元。
除了降低煤氣放散率,劉劍還合理利用EMS系統(tǒng)(發(fā)動機管理系統(tǒng)),降低尖、峰段占比,以達到降低成本的實效。在水系統(tǒng),他在尖、峰段之前將明渠及沉淀池蓄至高液位,江邊水站及12號水站保持一臺泵運行,水位逐漸降低;到谷、平段后,江邊水站及12號水站保持兩臺泵運行,提高液位,為下一次尖、峰段創(chuàng)造條件。他通過此方案實現(xiàn)“錯峰”開泵,節(jié)約成本,經計算,每年可節(jié)約用電成本約5281萬元。在熱燃系統(tǒng),他及時調整煤氣柜柜位和發(fā)電機組負荷,在谷、平段時將煤氣柜蓄至中、高柜位,尖、峰段時熱力各燃氣發(fā)電機組高負荷運行,降低柜位,尖、峰段結束后,降低發(fā)電機組負荷,提高柜位,為下一次尖、峰段高負荷運行創(chuàng)造條件,降低了尖、峰段占比,改善了平衡系數(shù),降低了用電成本。在電力系統(tǒng),他要求自備電廠在尖、峰段時高負荷運行,谷、平段時低負荷運行;要求主體廠檢修、操調等安排在峰段,降低了尖、峰段下網負荷(電網分支出來的電源所帶的負荷),節(jié)約了用電成本。
在極致能效攻堅中,劉劍積極開展焦爐煤氣高價值流向利用,通過動態(tài)跟蹤熱軋廠等主體廠檢修進展,預判煤氣趨勢,合理控制焦爐煤氣柜位,提前規(guī)劃焦爐煤氣流向,時刻做到打有準備之仗。他通過組織運作,增加了亞臨界、CCPP(蒸汽一煤氣聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng))等高效率機組焦爐煤氣使用量,提高發(fā)電量,減少了自備電廠焦爐煤氣使用量,并爭取逐步實現(xiàn)自備電廠焦爐煤氣零使用。他通過合理調整焦爐煤氣系統(tǒng),實現(xiàn)了在焦化正常生產時,熱軋廠天然氣零使用。他通過這一系列運作,提高了能源利用效率,節(jié)約了能源成本。
這就是劉劍。他立足崗位、精心運籌,在能源平衡和極致能效攻堅中精耕細作。在武鋼有限和能環(huán)部建設“行業(yè)標桿”的新征程中,他將視野轉向了減少新水消耗、提高煤氣高價值流向利用、增加高效率機組發(fā)電占比等領域,始終像“跳動”的“音符”一樣在調度總臺“跳躍”,立足崗位戰(zhàn)危機、精益求精創(chuàng)一流,為企業(yè)開源節(jié)流、降本增效吹響新的號角。
《中國冶金報》(2023年02月14日 08版八版)