本報訊 今年以來,為進一步減少吊車故障,提高生產作業(yè)效率,鞍鋼集團攀鋼西昌鋼釩煉鋼廠以持續(xù)減少點檢維護工作量為抓手,強化技改與日常點檢并舉,為吊車運行順暢創(chuàng)造條件。截至9月底,該廠吊車故障時間環(huán)比下降11.8小時,為第四季度安全生產夯實了基礎。
該煉鋼廠360噸吊車主要負責運送鐵水、鋼水,翻轉鑄余鋼水等工作,如若在生產過程中出現問題,必然會導致生產節(jié)奏被打亂,安全生產受阻。為此,該廠將日常點檢維護職責劃分落實到班組,落實到人,持續(xù)利用定修、消缺時間對360噸吊車外部電纜、變頻器進行檢查、整改,避免因防護不到位造成電纜破皮劃傷、變頻器故障掉電等事故,影響生產;抓住吊車超載限制器、橋箱空調等備件到貨有利時機,逐步恢復、整改吊車超載限制、聲光報警裝置,解決空調風量小,導致制冷效果不良的問題,保證吊運平穩(wěn)順行;對之前已經完善整改的吊車防撞裝置、360噸吊車電阻散熱風機進行回爐改造,增加360噸吊車主卷電機接線盒防塵設施,提高其安全性能,延長使用壽命;針對吊車橫移裝置升級后,變頻器全球供貨緊張,無法確保備件準時到貨,將造成保產難度大等問題,組織技術人員研究變頻器國產化方案,做好技術儲備。 (劉青睿)
《中國冶金報》(2021年10月19日 03版三版)