宏興股份公司碳鋼薄板廠熱軋機組F1機架傳動齒輪箱曾經(jīng)發(fā)生故障,關(guān)鍵時刻,該廠立即啟動“甩機架”操作,連續(xù)堅持生產(chǎn)3個多月后,備件從德國千里迢迢運抵現(xiàn)場,成功避免了生產(chǎn)線長時間停機的風險。然而該廠酸洗連軋機組不具備“甩機架”功能,一旦設(shè)備突發(fā)故障,也許就沒這么“幸運”了。
可喜的是,今年經(jīng)過半年多的技術(shù)攻關(guān),該廠攻克了酸洗連軋機組“甩機架”軋制難題,即使某機架設(shè)備突發(fā)異??杀U蠙C組連續(xù)生產(chǎn),填補了酒鋼日立軋機在“甩機架”軋制方面的空白。
據(jù)該廠酸軋線工藝責任工程師周文賓介紹,酸洗連軋機組由三菱日立設(shè)計,投產(chǎn)至今已運行10年。隨著時間的推移,機組不可避免地出現(xiàn)磨損劣化,如果某機架減速箱、傳動電機等傳動系統(tǒng)突發(fā)損壞,就會導(dǎo)致冷軋、鍍鋅生產(chǎn)系統(tǒng)全停。
若臨時采購設(shè)備,大型進口設(shè)備采購周期長達半年,嚴重影響生產(chǎn)。若提前儲備設(shè)備,與機組配套的主傳電機、變壓器、減速箱、聯(lián)軸器等大型設(shè)備采購價格高達上百萬元甚至上千萬元,資金占用率太高。
矛盾與困難面前,技術(shù)人員最終得出結(jié)論:在酸洗連軋機組增加“甩機架”功能是避免機組長時間停機切實可行的辦法。
“酸洗連軋機組為五機架六輥軋機,所謂“甩機架”就是將出現(xiàn)損壞的機架甩開,用四個機架讓熱軋基料完成厚度減薄?!敝芪馁e解釋說,核心工作就是為機組的“大腦”動手術(shù),對軋機源程序進行改造。
知之非艱,行之惟艱?!八C架”軋制涉及的十幾個程序的代碼數(shù)以萬計,并且程序代碼通常是牽一發(fā)而動全身,技術(shù)人員必須對每一個程序及其代碼進行分析,工作量和難度可想而知。
年初以來,該廠與北京科技大學開展“甩機架”軋制技術(shù)交流,并組織現(xiàn)場技術(shù)人員到其他鋼廠進行考察調(diào)研,結(jié)合酒鋼軋機裝備水平和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況,形成初步改造方案。
研究軋機一級、二級源程序,解析“甩機架”軋制涉及的程序內(nèi)容;修改現(xiàn)場程序聯(lián)鎖,對部分程序進行線下測試;開展“甩機架”軋制功能測試,完善“甩機架”功能……經(jīng)過幾個月的努力、無數(shù)次的程序修改后,11月9日,該廠成功開發(fā)酸洗連軋機組“甩機架”軋制功能,實現(xiàn)了在毛輥軋制模式下,甩開2—4號機架中的任何一架進行穩(wěn)定生產(chǎn)。
此外,在生產(chǎn)壓縮比為70%以下的厚規(guī)格冷軋產(chǎn)品時,“甩機架”軋制可實現(xiàn)4機架替代原來5機架生產(chǎn),節(jié)約軋機1個主傳電機耗電量,降低動力能源成本。不僅如此,“甩機架”軋制可縮小酸洗連軋機組軋制壓縮比,更好地“遺傳”熱軋基料晶體織構(gòu),對后續(xù)開發(fā)高強鋼等特殊鋼種奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。 (李朝婷)