近期,方大九鋼煉鋼廠對(duì)東、西區(qū)兩座120噸及60噸轉(zhuǎn)爐氧槍快換裝置進(jìn)行了技術(shù)改造,不僅提高了生產(chǎn)效率,還降低了員工換槍時(shí)的安全風(fēng)險(xiǎn),獲員工一致好評(píng)。
目前,該廠轉(zhuǎn)爐原設(shè)計(jì)的氧槍總成為傳統(tǒng)氧槍?zhuān)夤艿琅c供水管道為法蘭連接,是使用較為普遍的氧槍形式。這種形式的氧槍在更換時(shí),需要拆除氣管及進(jìn)、回水管法蘭連接螺栓,再拆除氧槍座的壓板螺栓。氧槍更換后還需恢復(fù)所有法蘭螺栓,安裝密封墊,保障法蘭不漏水、漏氣,為了保證氧槍與轉(zhuǎn)爐爐口同心度,更換氧槍后需要人工通過(guò)目視調(diào)整氧槍位置進(jìn)行校槍?zhuān)軗Q槍環(huán)境溫度高、空間狹小等因素影響,整個(gè)換槍耗時(shí)120~180分鐘。為解決此難題,該廠組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員通過(guò)外出考察及結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際分析,對(duì)氧槍槍尾法蘭連接形式進(jìn)行改造,將以自動(dòng)插接形式的快換裝置代替法蘭連接。氧槍改造成快換結(jié)構(gòu)后,在更換氧槍時(shí)可以松開(kāi)活節(jié)螺栓后直接吊走氧槍即可。安裝時(shí)保證導(dǎo)向孔與調(diào)整板上的導(dǎo)向柱對(duì)準(zhǔn)下落即可,可實(shí)現(xiàn)插接套(母端)與插接頭(公端)的自動(dòng)插接,“O”型密封圈自動(dòng)密封。減少了拆、裝法蘭螺栓及人工校槍時(shí)間。
目前,首批進(jìn)行改造后的氧槍已在西區(qū)60噸轉(zhuǎn)爐試運(yùn)行,實(shí)踐證明,整個(gè)氧槍換槍時(shí)間大約為15~30分鐘,相比傳統(tǒng)氧槍換槍時(shí)間縮短83%,不僅提高了生產(chǎn)效率且降低了員工換槍時(shí)的安全風(fēng)險(xiǎn),還大幅提高了生產(chǎn)效率。(作者:彭方兵)