現(xiàn)場勘察+工藝微調(diào),環(huán)保又省料
該車間所屬七臺除塵器皆為袋式除塵器,由于除塵器分布較為分散,其相應(yīng)的管網(wǎng)錯綜復雜,導致風力損消耗各不相同,正常工作后的部分除塵器存在將顆粒較輕的原燃料吸入箱體內(nèi)的情況,造成原燃料消耗,針對此現(xiàn)象環(huán)保班組對進風口進行實地勘察,通過一邊調(diào)頻一邊現(xiàn)場環(huán)境檢測的方式,研究出了每臺除塵器相應(yīng)的運行參數(shù),經(jīng)工藝調(diào)整后的除塵器既滿足現(xiàn)場環(huán)保要求,又降低原燃料的浪費,每月可節(jié)省成本約2萬余元。
低耗模式+精細管理,順行又降耗
該車間針對天氣特性,將水系統(tǒng)全力開啟“低耗”模式,在不影響生產(chǎn)的前提下,車間內(nèi)部對水系統(tǒng)降耗節(jié)能進行專項攻關(guān),同時成立了水系統(tǒng)降本增效活動小組,每日針對氣溫變化,在空冷器風扇開啟數(shù)量與軟水置換之間尋求規(guī)律從而進行突破,通過攻關(guān)小組24小時對“低耗”模式下的水系統(tǒng)進行精細管理,10月份降低水量約220m3,平均單耗比目標值低0.13m3/ t,每月節(jié)省費用8800余元,實現(xiàn)水系統(tǒng)在保障生產(chǎn)穩(wěn)定順行的前提下,開源節(jié)流創(chuàng)出效益。
全員參與+制度落實,有效又長效
該車間深知降本增效個人力量有限,為使降本工作遍地開花,每月針對生產(chǎn)任務(wù)制定出當月相應(yīng)的將本指標,并進行層層分解落實到每位班組長以上管理人員,要求黨員干部沖在最前發(fā)揮先鋒模范和帶頭作用,有效的達到全員參與的良好氛圍,同時為進一步使降本增效工作具有長效性,運行車間從制度上完善和規(guī)范,依據(jù)自身區(qū)域特點制定了《環(huán)保工藝管理規(guī)定》、《能源介質(zhì)壓力標準》、《工器具交舊領(lǐng)新》等相關(guān)制度,通過制度的有效落實有力促進了降本增效長效性和持久性。(鄧鐵拓)