2020年,江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司煉鋼廠圍繞產(chǎn)品質(zhì)量提升、節(jié)本降耗、提質(zhì)提產(chǎn)實施了諸多技改項目。目前,部分技改已經(jīng)完成并發(fā)揮作用,部分技改正在緊鑼密鼓地推進中。這些工藝設(shè)備技改為煉鋼廠增添了更充足的底氣,助力煉鋼廠蹄疾步穩(wěn)地走在高質(zhì)量發(fā)展道路上。
窮則變——從工藝設(shè)備技改找答案
在煉鋼生產(chǎn)中總會遇到這樣那樣的難題,影響著質(zhì)量的提升、生產(chǎn)的順行,而38CrMoAl的表面質(zhì)量問題、小方坯連鑄機澆鑄過程水口擠鋼水問題、連鑄坯定尺合格率低問題則成為屢攻不破的壁壘。單純依靠提高人的技能和責任心來解決問題收效甚微,而且容易反復(fù),想要徹底改變現(xiàn)狀只有“走出去、引進來”,不斷學(xué)習(xí),從工藝和設(shè)備技改中尋找答案。
通過到大連特鋼交流,發(fā)現(xiàn)其38CrMoAl保護渣的成分與淮鋼煉鋼廠有較大差別后,分廠立即進行配比調(diào)整,開展工藝試驗,優(yōu)化保護渣的堿度和熔點,使38CrMoAl表面凹坑、夾渣問題得到了徹底解決,表面質(zhì)量有了質(zhì)的飛躍。原來每天均要修磨一兩支鋼坯,到現(xiàn)在基本不需要修磨,減少了勞動量,節(jié)約了修磨成本。
針對小方坯澆注過程水口擠鋼水這一難題,煉鋼廠通過長期摸索、大膽實驗,最終在水口優(yōu)化技改中找到了答案。淮鋼浸入式水口內(nèi)徑與其他同行企業(yè)相比較小,碗部淺、吻合度不足,澆注過程中有時會出現(xiàn)擠鋼水、吸氣、液位波動等現(xiàn)象,影響了產(chǎn)品質(zhì)量。煉鋼廠通過比較并結(jié)合實際情況,對水口碗部和內(nèi)徑進行了優(yōu)化。優(yōu)化后,水口密封性、通鋼性大大提高,生產(chǎn)澆注過程順暢。5#連鑄使用新的水口,創(chuàng)造了10個中包均無擠鋼水現(xiàn)象的紀錄,提高了產(chǎn)品的一次合格率。
此外,3#連鑄激光定尺的技改,較原來的編碼器測量輥測量控制精度大大提高,連鑄坯定尺的精確測量控制得以實現(xiàn)。3#連鑄定尺合格率較改造前明顯提升,促進了金屬料收得率的提升和下道顧客滿意度的提高。目前0-10mm的合格率已接近80%,0-50mm的定尺合格率已達100%。
變則通——讓工藝設(shè)備技改保順行 RH生產(chǎn)時的蒸汽問題,一直是煉鋼廠調(diào)度主任的“夢魘”。為保證蒸汽的穩(wěn)定,要時刻關(guān)注蒸汽情況,稍有波動就會因真空度達不到要求造成生產(chǎn)被動。究其根源是因為原有蓄熱器容量小,蓄熱過渡能力不足,對RH高真空度保持影響較大。通過調(diào)研,煉鋼廠增加了一臺200立方蓄熱器,并完善蒸汽控制閥、優(yōu)化蒸汽管線走向,使得蓄熱過渡能力得到了提高,穩(wěn)定了RH蒸汽的保供和生產(chǎn)節(jié)奏的順行。技改后,RH高真空度保持率達到98%以上,生產(chǎn)組織不再“受制于人”。8月份,煉鋼過RH爐數(shù)達到785爐,首次實現(xiàn)了第三攻關(guān)目標,打破了單月過鋼最高紀錄。
行車定位系統(tǒng)的投入,使轉(zhuǎn)爐爐號與對應(yīng)鐵水包次號進行關(guān)聯(lián),實現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐鐵水、廢鋼稱重成分的自動采集和傳輸,為轉(zhuǎn)爐自動化控制創(chuàng)造了條件,同時也有利于鋼包管理和行車運行管理,使精細化管理更加通暢。
通則達——向工藝設(shè)備技改要效益
VD罐的清渣作業(yè)原來實行人工打掃,清理時間長、勞動強度大、作業(yè)環(huán)境差、危險系數(shù)高,現(xiàn)在開始使用機械抓斗進行清理,效果較好,不僅清渣速度快、安全性高,還可以利用生產(chǎn)間隙清渣,大大壓縮了清渣時間,降低了工人的勞動強度。與此同時,更有利于提高爐線真空比例,提升鋼種附加值。
通過減少RH浸漬管耐材厚度,在不增加外部尺寸的條件下,內(nèi)徑由450mm擴大到510mm,使環(huán)流量增加,促進了鋼水的脫氣,提高了RH爐精煉效率:鋼水中氣體脫除到相同含量所用時間縮短了25-30%,純凈度較技改前也有提高,為下一步壓降真空處理時間、提高真空比例提供了保證。
隨著轉(zhuǎn)爐廢鋼比的提升,出鋼溫度的控制成為難點。出鋼脫氧合金化時大量合金的加入,鋼水溫降較大,到精煉爐的進站溫度難以保證,影響精煉電耗的同時也延長了精煉時間。通過轉(zhuǎn)爐合金烘烤技改,合金可加熱到200℃以上,有效降低出鋼溫降,達到提高進站溫度的目的,為進一步提高廢鋼比和降低電耗提供了可能。
鋼包自動吹氬接頭的改造和鋼包底吹控制系統(tǒng)的技改,增加了接頭的可靠性,保證了吹氬效果,可以有效控制因各種原因造成的攪拌效果差、無攪拌倒包等事故的發(fā)生。出現(xiàn)異常時,可以快速查找漏氣點,提高精煉爐攪拌的穩(wěn)定和精確控制。8月份,精煉工序氬氣消耗量為1.39m3/t,較年初的1.8 m3/t降低了約0.4 m3/t,每月可節(jié)約氬氣消耗成本15萬元。
除了這些已經(jīng)完成的技改,煉鋼廠正在實施的項目還有:5#連鑄機整體內(nèi)裝水口技改,有利于5#連鑄產(chǎn)品的升級,一些高規(guī)格鋼種也可在5#連鑄生產(chǎn);電爐增加爐門槍技改,項目實施后可以增加配碳量造好泡沫渣,有利于電爐終點碳的提高,可以加快冶煉節(jié)奏,降低終點氧化性,提高電爐爐齡,提高鋼水質(zhì)量;2#連鑄輕壓下技改,可以有效改善連鑄坯中心疏松、縮孔、偏析等問題,有利于鑄坯內(nèi)部質(zhì)量的提升……
“茍日新,日日新,又日新?!闭怯辛烁矣谧兏?、堅持變革、享受變革的氛圍,煉鋼廠才有了欣欣向榮的景象。海納百川,方可驚濤拍案;奮楫篤行,得以萬里可期。(馬慶豐)