近期,陜鋼集團龍鋼公司軋鋼廠棒材二線干部職工立足本職崗位,從點滴做起,深挖內(nèi)潛,依托技術(shù)小改造,有效解決了影響生產(chǎn)的難題。
巧用“千斤頂”解掛鋼難題
棒材二線冷床支撐輪受周圍高溫環(huán)境影響,易造成支撐輪軸承變形損壞,導(dǎo)致冷床步進時鋼材掛定齒,易產(chǎn)生彎鋼廢鋼,影響成材率及生產(chǎn)節(jié)奏。為了解決這一難題,該線技術(shù)員經(jīng)多次實地勘察,摸索出了一套快速解決此異常問題的方法,將液壓千斤頂放置于動梁與支撐輪箱體之間,當(dāng)松開鎖緊螺栓時,手動按壓千斤頂,可支撐兩側(cè)墊板,反之松開千斤頂復(fù)位,頂緊螺栓。此舉,有效解決了掛鋼問題,減輕了人員勞動強度,支撐輪更換時間由原來的2.5小時縮短到現(xiàn)在的5分鐘。
行車遙控“塑身”顯奇效
棒材二線主軋1#行車遙控器不僅費用高,而且因使用年限較長,使用頻繁,導(dǎo)致行車在遙控操作時出現(xiàn)誤動作,對設(shè)備和人員造成不安全隱患。
針對此問題,該線技術(shù)員研究討論后,決定采用體積更小的F24-12D+遙控器代替原先的Jupiter Era150E9遙控器,通過在遙控與控制接觸器加裝中間繼電器,達到隔離遙控器與行車主控制回路的目的,并在原來控制回路的基礎(chǔ)上加強了設(shè)備安全連鎖控制,行車的門倉限位、大小車限位以及主副鉤限位均可在遙控控制回路中實現(xiàn)安全聯(lián)鎖作用。此舉,不僅降低了成本費用,而且大幅提升了行車運行的安全系數(shù)和工作效率,確保作業(yè)人員操作遙控更加便捷,達到了安全吊運的目的。
巧改“管道走向”保安全
棒材二線空壓總閥安裝于1CS操作臺北側(cè)煤氣主管道上方,根據(jù)生產(chǎn)實際情況,需要經(jīng)常倒用壓縮空氣和氮氣,由于閥門在高空,受空間限制,人員不易操作。針對此問題,該線機修人員利用檢修間隙對壓縮空氣管道進行改造,將壓縮空氣出氣主管道引到離地面1米處,制作U型結(jié)構(gòu)增加DN150閘閥,并將管道對接到高處進氣主管道。經(jīng)改造,倒用壓縮空氣時維修人員只需站在地面就可輕松開關(guān)閥門,既避免了攀高作業(yè),確保人員作業(yè)安全,又減輕了人員勞動強度。(杜婕)