高爐均壓系統(tǒng)為高爐穩(wěn)定生產(chǎn)提供保障,其安全可靠性尤為重要。陜鋼集團漢鋼公司2#高爐均壓系統(tǒng)由于設(shè)計缺陷,前期僅有一套均壓系統(tǒng)運行,一旦發(fā)生故障無備用系統(tǒng)可用,經(jīng)過9年長期使用,平均每年發(fā)生故障2起,造成高爐減風(fēng)甚至休風(fēng),無法正常生產(chǎn),且每次檢修需耗時4-8小時,鐵水產(chǎn)量減少2000-3000噸。因此再增設(shè)一套均壓系統(tǒng),使之互為備用,對高爐穩(wěn)定運行有著非常重要的意義,也是現(xiàn)在高爐設(shè)計的必然選擇。
同時,由于2#高爐均壓系統(tǒng)所用煤氣為高壓煤氣(壓力在200Kpa以上),在高爐崩料時,煤氣壓力可達500Kpa,而該煤氣管道建設(shè)時期采用薄壁螺旋管,經(jīng)過長年運行,局部腐蝕嚴(yán)重,存在很大的安全隱患。
煉鐵廠經(jīng)過對該系統(tǒng)的改造方案進行多次論證和充分準(zhǔn)備,利用檢修時機,對2#高爐爐頂均壓系統(tǒng)實施改造,經(jīng)過30個小時的連續(xù)作業(yè),完成了均壓煤氣管道碰口、檢漏打壓及均壓系統(tǒng)各閥門的聯(lián)動調(diào)試,并投入運行。
經(jīng)過實施改造,高爐爐頂均壓系統(tǒng)由單線作業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)殡p線功能,克服了因均壓系統(tǒng)故障而造成高爐休風(fēng)的問題,穩(wěn)定了高爐操作,效果顯著,每年約可創(chuàng)造經(jīng)濟效益100萬元。(侯苗 李耀峰)