近期,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠技術(shù)人員對(duì)轉(zhuǎn)爐蒸汽傳輸管道進(jìn)行了改造,不僅實(shí)現(xiàn)了蓄熱器與轉(zhuǎn)爐同步檢修的目的,而且年可創(chuàng)效約175萬元。
以前,該單位5#、6#轉(zhuǎn)爐在煉鋼過程中產(chǎn)生的余熱蒸汽經(jīng)汽包通過管道送至蓄熱站,因蒸汽在進(jìn)入蓄熱器時(shí)共用一組管道,導(dǎo)致蓄熱器檢修時(shí)不能根據(jù)轉(zhuǎn)爐的檢修安排同步進(jìn)行,不僅造成能源浪費(fèi),影響余熱發(fā)電產(chǎn)量,而且導(dǎo)致人員勞動(dòng)強(qiáng)度增大。
針對(duì)此項(xiàng)制約生產(chǎn)瓶頸問題,該單位組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行了攻關(guān),通過研究資料,結(jié)合現(xiàn)場設(shè)備工藝及管路布局,對(duì)進(jìn)氣總管進(jìn)行分支,南邊蓄熱器由5#爐供給氣源,北邊蓄熱器由6#爐供給氣源。
改造后,不僅實(shí)現(xiàn)了蓄熱器與轉(zhuǎn)爐同步檢修的目的,且單臺(tái)蓄熱器出現(xiàn)故障后可實(shí)現(xiàn)獨(dú)立處理,大大降低了人員勞動(dòng)強(qiáng)度,保證了余熱發(fā)電項(xiàng)目所需氣源的穩(wěn)定性,還創(chuàng)造了效益。