“真空度60帕,達到設計水平,冶煉高級別品種鋼又添新裝備!”日前,隨著真空度刻度的清晰顯示和職工們的歡呼,本鋼板材煉鋼廠一號RH爐達產(chǎn)達效,技術升級改造順利完成。
1998年,一號RH爐和一、二號鑄機同時配套建設。運行近20年后,一號RH爐的真空度值達到2000多帕,設備進入嚴重老化狀態(tài),不可用于高附加值鋼種的生產(chǎn)。鑒于此,2017年,本鋼集團制訂了一號RH爐投資計劃并形成了科學的改造方案。2019年4月6日,投資1700萬元的一號RH爐技術改造如期開工,計劃工期60天,實際比計劃工期提前8天時間完成施工改造。由于是在線改造,參戰(zhàn)單位中國三冶集團、中國重型機械研究院,以及業(yè)主單位板材煉鋼廠克服空間狹小、生產(chǎn)改造交叉進行等困難,科學安全施工,實行首問負責制,做到小問題立即解決,大問題不隔夜,有力地保證了施工的順利進行。
從冶煉高級別品種鋼的工藝要求出發(fā),此次分別對一號RH爐的真空系統(tǒng)、氧槍系統(tǒng)、真空下料系統(tǒng)、烘烤系統(tǒng)進行了重點改造。該廠改造辦、精煉作業(yè)區(qū)與設計部門人員在改造過程中,全程跟蹤,發(fā)揚創(chuàng)新精神,改造設備原有不合理之處。將蒸汽壓力由1.5Mpa改為1.0Mpa,大幅提高了轉爐蒸汽持續(xù)供汽的能力。將真空泵由6級8泵的落后形式改為5級7泵。改造后真空度最低可達60帕,能滿足冶煉高級別品種鋼的要求。改造后的開路水系統(tǒng)采用電機水泵分離形式,解決了改造前水泵電機頻繁出現(xiàn)故障的問題。真空罐烘烤也由在線側槍改為離線包蓋形式,提高了真空罐的周轉速度和耐材使用壽命。截至目前,一號RH爐已經(jīng)順利生產(chǎn)出高級別汽車板超低碳O5板用鋼、矩形深脫氣鋼種和硅鋼,均達到鋼種冶煉要求,為本鋼集團高附加值品種鋼生產(chǎn)增添了新動能。