天氣漸熱,陜鋼集團漢鋼公司煉鋼廠水質管理的重要性就格外突出。為了一改往年“水溫不降”“水質難以控制”“水量達不到冷卻效果”等夏季難啃的“硬骨頭”,煉鋼廠除塵車間水運區(qū)域通過對水泵改造、設備維修、調整加藥方案等措施,提升系統(tǒng)水質,穩(wěn)定生產運行。
改造水泵提升壓力
由于煉鋼廠區(qū)環(huán)境溫度持續(xù)增高、生產節(jié)奏不斷加速、165*165大斷面方坯改造等因素的影響,致使連鑄對水壓、水溫、水流量的需求越來越嚴格,生產過程中結晶器銅管過水截面積增加,二冷水對鑄坯的冷卻定型,原設定的結晶器、二冷水壓力和流量不能完全滿足生產需求的供應。除塵車間根據生產情況,對結晶泵和二冷泵葉輪進行加大改造進而提升水泵相應的參數,使結晶水壓力由原來的0.8Mpa提升至0.94Mpa,水量由原來的1200m3/h提升至1340m3/h;使二冷水壓力由原來的1.0Mpa提升至1.15Mpa,為連鑄生產提供有力的保證。
設備維護鞏固冷卻效果
夏季高溫天氣對供水溫度的要求極高,冷卻效果達不到要求就會對生產帶來很大的影響,為了保證產量提升期間夏季供水溫度穩(wěn)定,一季度煉鋼廠就組織對轉爐凈環(huán)水冷卻塔、二冷水冷卻塔、連鑄設備水冷卻塔鋼結構進行加固,對冷卻風機、減速機進行了檢查維護,同時對2#爐氧槍蒸發(fā)冷卻器和1#機一臺結晶蒸發(fā)冷卻器進行了大修更換,穩(wěn)定水系統(tǒng)冷卻設備的運行狀態(tài)。并要求操作工結合實際情況,保障水池水位,做好水池內的補水、置換、排污等,多措并舉促使水溫有效控制。
調整加藥方案改善水質
為保證在快節(jié)奏、高拉速的生產情況下水質穩(wěn)定,除塵車間及時調整了凈環(huán)水、濁環(huán)水系統(tǒng)加藥方案。結合目前的水質狀況,車間選取了專用配方的結晶器阻垢劑及殺菌滅藻劑,普通型殺菌滅藻劑和厭氧型殺菌滅藻劑兩種交替投加,并將殺菌滅藻劑投加頻次由15天縮短至7天,經過水質的化驗結果對比發(fā)現,結晶水及二冷水的硬度、濁度等指標均有大幅度改善,確保了水質穩(wěn)定。
此次對水系統(tǒng)綜合改造提升,不僅提升了煉鋼廠水系統(tǒng)的設備水平和穩(wěn)定運行能力,還為煉鋼的高產穩(wěn)產以及鋼坯質量提升起到了積極作用,為暑期煉鋼廠提質爭產做足了準備。