近期,陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠干部職工立足崗位,想新招,謀舉措,深入挖掘一線潛力,不斷助推該公司“我為企業(yè)降本增效獻一計、出一策、干一事”活動深入開展。
該煉鐵廠原料二區(qū)共有運輸皮帶機 89臺,主要是通過皮帶機連通鐵前系統(tǒng)上下工序為高爐輸送原燃料。但由于設備長期運轉導致皮帶磨損嚴重,如若進行皮帶更換,不僅皮帶硫化工序復雜,費時費力,而且皮帶接口硫化處易出現(xiàn)撒料等現(xiàn)象,嚴重制約著整個鐵前系統(tǒng)高效順行。
針對以上問題,維修工多次實地勘測后,決定對皮帶扣進行熱硫化工藝處理。通過打磨清洗皮帶扣上下帶面、將硫化膠片分別粘貼在皮帶扣上下層等舉措,有效解決了皮帶磨損反復更換問題。
此熱硫化工藝應用后,不僅使皮帶扣更換周期延長6-8個月,降低了設備維修費用,而且生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境得到了進一步改善,確保了整個鐵前系統(tǒng)安全高效順行,年可為該企業(yè)節(jié)資20余萬元。