1-4月份,冷軋板廠(chǎng)全面完成了公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù),共生產(chǎn)出商品材564964噸,成材率達(dá)到96.05%,合格率達(dá)到99.96%,酸軋機(jī)組作業(yè)率達(dá)到83.61%,為2019年華菱漣鋼高質(zhì)量發(fā)展做出了貢獻(xiàn)和贏得了良好開(kāi)端。
“在目前嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)下,我們要瞄準(zhǔn)更高目標(biāo),對(duì)標(biāo)先進(jìn)企業(yè),找出自己的短板,抓住市場(chǎng)機(jī)遇,提高效益。以提高效率為核心,提升生產(chǎn)節(jié)奏,努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量最大化、效益最大化目標(biāo),這才是唯一的出路?!崩滠埌鍙S(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)鄭靈科如是告訴筆者。
進(jìn)入五月份以來(lái),該廠(chǎng)多管齊下,全面啟動(dòng)“精準(zhǔn)管理,提質(zhì)增效、
降本增效”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),各關(guān)鍵指標(biāo)同比實(shí)現(xiàn)大幅提升。月初,該廠(chǎng)就明確了工作目標(biāo),在職工群眾中廣泛宣傳“大戰(zhàn)紅五月”,并將生產(chǎn)任務(wù)和各項(xiàng)指標(biāo)分解到各作業(yè)區(qū)、班組及每一位員工身上;同時(shí),在各班組之間開(kāi)展勞動(dòng)挑戰(zhàn)賽,加大產(chǎn)量、質(zhì)量和成本的績(jī)效激勵(lì)導(dǎo)向。
查短板 提質(zhì)增效
時(shí)刻向同行業(yè)先進(jìn)水平看齊,尋找差距和查找自己的短板,強(qiáng)力推進(jìn)“以項(xiàng)目制為抓手”,是冷軋板廠(chǎng)“提質(zhì)增效”的一個(gè)重要手段。
過(guò)去一段時(shí)間內(nèi),冷軋板廠(chǎng)成品庫(kù)、軋后庫(kù)庫(kù)區(qū)內(nèi),由于行車(chē)工操作原因引起的鋼卷被“吊損”、“夾損”、“碰損”等情況時(shí)有出現(xiàn),給客戶(hù)和下一道工序帶來(lái)了質(zhì)量損失。自該廠(chǎng)落實(shí)開(kāi)展“找短板、樹(shù)危機(jī)、強(qiáng)根基”活動(dòng)要求后,該單位綜合作業(yè)區(qū)迅速在內(nèi)部進(jìn)行“找短板”,特別是發(fā)現(xiàn)鋼卷因行車(chē)操作人員“失誤”造成質(zhì)量問(wèn)題,影響了下道工序的生產(chǎn)和客戶(hù)損失后。針對(duì)“吊損”、“夾損”、“碰損”這些“短板”,作業(yè)區(qū)立即制定了相關(guān)制度和措施。要求庫(kù)區(qū)內(nèi)的鋼卷(含外包裝)損壞后,當(dāng)班及時(shí)上報(bào)和處理,對(duì)既不處理的又不上報(bào)的,作業(yè)區(qū)查獲后,將從嚴(yán)考核等一系列有效措施,從而,有效地控制了鋼卷吊損引起的質(zhì)量故事發(fā)生。
出點(diǎn)子 降本增效
酸軋機(jī)組是該廠(chǎng)的“生產(chǎn)龍頭”,是該廠(chǎng)生產(chǎn)組織的中間和關(guān)鍵環(huán)節(jié),也是主要控制要素,它的生產(chǎn)是否正常,關(guān)系到整個(gè)冷軋板廠(chǎng)的生產(chǎn)能否正常進(jìn)行下去。為了充分發(fā)揮廣大職工的聰明才智,打破常規(guī),集思廣益,切實(shí)解決生產(chǎn)中的突出問(wèn)題,由該廠(chǎng)“成材率攻關(guān)小組”提出的《快速提高產(chǎn)品成材率方案》,成了冷軋板廠(chǎng)“降本增效”的“秘密武器”。
“針對(duì)切頭尾刀數(shù)、基板寬度、電工鋼成品剪切、厚差、小五金等直接影響產(chǎn)品成材率的關(guān)鍵指標(biāo),我們瞄準(zhǔn)提高成材率項(xiàng)目精準(zhǔn)發(fā)力,通過(guò)內(nèi)部細(xì)化成材率攻關(guān)指標(biāo),要求各班每班班前有詳細(xì)的計(jì)劃,班中有檢查,班后有總結(jié),使攻關(guān)項(xiàng)目得以順利的落實(shí);對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行梳理和安排,同時(shí),作業(yè)區(qū)再集中把獲得的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化后,在全作業(yè)區(qū)內(nèi)部進(jìn)行推廣,為提升產(chǎn)線(xiàn)盈利水平打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”軋鋼作業(yè)區(qū)作業(yè)長(zhǎng)付志平告訴筆者。
強(qiáng)落實(shí) 創(chuàng)造效益
5月份,按照公司項(xiàng)目制的要求,冷軋板廠(chǎng)二檔項(xiàng)目制指標(biāo)為降低成本15元/噸鋼,該廠(chǎng)通過(guò)把項(xiàng)目制指標(biāo)層層分解、落實(shí),5月上旬,商品材成本比計(jì)劃多降了15.7元/噸鋼,較好地完成目標(biāo)任務(wù)。
該廠(chǎng)還對(duì)酸軋線(xiàn)關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行梳理,從提升機(jī)組效率入手,大力推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),對(duì)軋機(jī)切變量進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)施設(shè)備零故障攻關(guān),推行設(shè)備點(diǎn)檢定修制,大大地規(guī)避和減少了非計(jì)劃停機(jī)事故的發(fā)生,使產(chǎn)線(xiàn)作業(yè)率得到有效提升。進(jìn)入5月份以來(lái),該廠(chǎng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作并沒(méi)有受到“五一長(zhǎng)假”的影響,而是以新舉措展現(xiàn)新作為,以新作為實(shí)現(xiàn)新突破,取得了紅五月的“節(jié)點(diǎn)勝利”。5月1至10日,酸軋機(jī)組在有計(jì)劃停機(jī)檢修30小時(shí)的情況下,軋材47355噸,成材率達(dá)到96.93%,達(dá)行業(yè)領(lǐng)先水平。