本報訊(記者吳兆軍 通訊員蘇文博 劉興)10月29日,河鋼邯鋼邯寶能源中心熱電車間機(jī)器發(fā)出隆隆的聲音。“通過職工自主創(chuàng)新,對干熄焦發(fā)電凝汽器清洗操作程序進(jìn)行優(yōu)化,有效解決了清洗發(fā)電機(jī)組凝汽器需要停機(jī)的問題,每次可減少機(jī)組停機(jī)時間約70小時;對凝汽器清洗,每年大約需要3次,可減少機(jī)組停機(jī)時間約210小時,將多發(fā)電250萬千瓦時?!闭f起職工自主創(chuàng)新取得的成果,該車間主任劉猛難掩心中的喜悅。
據(jù)了解,真空指標(biāo)是考核干熄焦發(fā)電機(jī)組發(fā)電效率的關(guān)鍵指標(biāo),真空的高低會對機(jī)組的發(fā)電效率產(chǎn)生影響,因此需要定期停機(jī)對凝汽器進(jìn)行清洗,保證機(jī)組的高效運(yùn)行。但是,該方法不利于發(fā)電機(jī)組的長周期運(yùn)轉(zhuǎn),一定程度上會影響整個公司的生產(chǎn)狀況。
為解決該問題,該車間職工一起出主意、想辦法,持續(xù)探索清洗方法。他們經(jīng)過多次模擬、試驗(yàn)、調(diào)整后,決定把1號發(fā)電機(jī)組的負(fù)荷轉(zhuǎn)移到2號發(fā)電機(jī)組上,讓2號發(fā)電機(jī)組繼續(xù)保持高負(fù)荷運(yùn)行,把1號機(jī)組的半側(cè)凝汽器先進(jìn)行切除、放水,等待干燥后,再用水槍清理換熱管道上的污垢,將清理完的一側(cè)重新投入運(yùn)行,再繼續(xù)清理另一側(cè)。同時,2號發(fā)電機(jī)組也采用同樣的方法進(jìn)行清理。
《中國冶金報》(2021年11月11日 08版八版)