近期,陜鋼集團龍鋼公司能源檢計量中心牢固樹立“一切圍著生產(chǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn),一切為了經(jīng)濟效益干”的經(jīng)營理念,緊盯“788”奮斗目標不動搖,全體干部職工立足本職,勇于鉆研,通過一系列技術(shù)創(chuàng)新不斷探索供電順行的新途徑,奮力跑出能源創(chuàng)效“加速度”,為實現(xiàn)經(jīng)營目標提供堅實電力保障。
數(shù)據(jù)共享提指標 綠色能源結(jié)碩果
華龍電廠煤氣發(fā)電機組并網(wǎng)后,與華富電廠煤氣發(fā)電機組形成了兩個獨立的發(fā)電系統(tǒng),存在煤氣資源需求“互搶”的現(xiàn)狀,既不利于公司電力系統(tǒng)安全運行,又不能充分發(fā)揮煤氣資源的利用率。對此,該單位技術(shù)人員經(jīng)過研究討論,將七個煤氣發(fā)電機組的運行數(shù)據(jù)由網(wǎng)絡(luò)傳輸至公司電力調(diào)度系統(tǒng),同時在電力調(diào)度系統(tǒng)與華龍電廠兩側(cè)安裝圖像傳輸光端機,并將調(diào)度系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)傳輸?shù)饺A龍電廠煤氣發(fā)電監(jiān)控平臺,使電力調(diào)度和華龍電廠運維人員能夠?qū)崟r監(jiān)控所有發(fā)電機組的運行負荷,實現(xiàn)各機組運行負荷優(yōu)化調(diào)整,使機組保持在高效率運行狀態(tài),達到煤氣利用率最大化。改造后,每天可增加發(fā)電量6萬千瓦時,月創(chuàng)效60萬元。
化學清洗除污垢 循環(huán)利用創(chuàng)效益
450平米燒結(jié)余熱發(fā)電機組由于長期運行,凝汽器真空度逐漸降低,端差持續(xù)增大,影響正常供電。技術(shù)人員通過檢查設(shè)備運行參數(shù),并進行數(shù)據(jù)分析,確定為凝汽器換熱管道輕微結(jié)垢造成凝汽器真空度降低。為了提高凝汽器的換熱效率,降低熱耗,保證機組經(jīng)濟運行,近期,該單位技術(shù)人員利用450平米燒結(jié)生產(chǎn)系統(tǒng)檢修之際,采用化學清洗的方法對凝汽器進行除垢,該方法是對凝汽器加酸劑進行清洗,同時在清洗過程中充分考慮到防腐問題,在酸劑中加入適量緩蝕劑,既有效地清除管道內(nèi)污垢,又對設(shè)備無腐蝕。清洗后,設(shè)備洗凈率和腐蝕率達到國家標準,汽輪機效率進一步提高,發(fā)電機組運行正常,負荷能力有效提升,日發(fā)電量增加5000千瓦時,月創(chuàng)效7.5萬元。
巧移螺栓消隱患 安全穩(wěn)定保順行
110kV禹龍變電氣運維人員在設(shè)備點檢時發(fā)現(xiàn)35kV高壓室 PT間隔有“滋滋”的放電聲,巡視后發(fā)現(xiàn)該間隔有輕微的電暈現(xiàn)象,技術(shù)人員立即停電檢修,經(jīng)過詳細的檢查,發(fā)現(xiàn)PT外殼有明顯的放電痕跡,線圈有較長突出毛刺。經(jīng)技術(shù)人員分析研究,確定放電原因是由于開關(guān)柜內(nèi)PT外殼間距過于緊湊,滿足不了足夠的安全距離,導致PT相間放電。針對這一問題,維修人員通過拆卸PT本體底座固定的螺栓,重新調(diào)整PT本體的安裝位置,加大相間安全距離,并將滅弧隔斷更換為絕緣防火板,提高各殼體間絕緣性能,同時用砂紙將毛刺打磨平整,用酒精擦拭放電部位。處理后,放電現(xiàn)象消失,有力保障了電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。(李海莉)