就“水”而言,建龍西鋼積極貫徹落實黑龍江省政府打造節(jié)水型企業(yè)的工作要求,不斷完善節(jié)水管理制度,企業(yè)用水方面的相關(guān)考核指標均符合工業(yè)節(jié)水型企業(yè)示范要求,2019年,建龍西鋼還被評為“黑龍江省工業(yè)節(jié)水標桿企業(yè)”。如今的建龍西鋼已實現(xiàn)廠區(qū)循環(huán)水回收綜合利用、工業(yè)廢水零排放,為伊春市生態(tài)文明城市建設(shè)再添新亮點,實現(xiàn)了經(jīng)濟效益和社會效益的雙豐收。
加大硬件投入力度
為用水大戶,建龍西鋼在推進企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的同時,大力開展循環(huán)水綜合利用,嚴格執(zhí)行國家排放標準,先后實施了局部管網(wǎng)技術(shù)改造,對老廠區(qū)的管網(wǎng)自行進行設(shè)計升級,對水循環(huán)系統(tǒng)進行了全面完善,并實施了企業(yè)重點節(jié)能減排項目——綜合污水處理工程,目前污水處理量可以達到24000噸/日(1000噸/小時)。
污水處理站采用格柵機連續(xù)清除污水中雜物,將初步分離的水,用提升泵導入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)池中安裝有兩臺污水推進器,用于池中水循環(huán)及硝化、脫氮和除磷階段創(chuàng)建水流。水流進入混合反應(yīng)池與凈水劑相混合,通過三級攪拌池的三級攪拌,使凈水劑的凝聚效果充分發(fā)揮,雜質(zhì)沉淀在水池下方,清水進入回用水池回用。與此同時,污水處理站運行人員根據(jù)廠內(nèi)排入污水站的水質(zhì)及時科學合理地調(diào)整凈水劑的用量,避免發(fā)生浪費現(xiàn)象。
建龍西鋼各生產(chǎn)單位產(chǎn)生的工業(yè)廢水和生活廢水,經(jīng)公司管網(wǎng)最終都會流入污水處理站進行處理。處理后的工業(yè)廢水全部達到國際排放標準后,由站內(nèi)打壓泵將其再次供給各生產(chǎn)單位使用,實現(xiàn)了工業(yè)用水循環(huán)使用,從而達到工業(yè)廢水零排放、無污染標準。
強化節(jié)水管理
建龍西鋼能源中心還不斷加強污水排放管理。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)要求,該公司運行作業(yè)區(qū)污水處理站于2018年升級安裝了在線監(jiān)測系統(tǒng),對循環(huán)水系統(tǒng)和廢水回用系統(tǒng)實施在線監(jiān)測,根據(jù)水質(zhì)的不同,采取相應(yīng)的監(jiān)測方式。監(jiān)測項目包括回用水PH值、氨氮、總磷、總氮、化學需氧量。目前污水處理站處理后的水的各項指標全部在國標范圍內(nèi)。為保證水質(zhì)安全,污水處理站設(shè)有單獨化驗室,定時人工監(jiān)測水樣。當在線監(jiān)測系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,化驗室每4小時進行一次相應(yīng)化驗分析,每24小時內(nèi)不少于6次。該公司每天定期將在線監(jiān)測或人工監(jiān)測數(shù)據(jù)上傳環(huán)保部門,做到信息公開透明。自在線監(jiān)測系統(tǒng)運行后,該公司未出現(xiàn)一次回用水超標現(xiàn)象。
建龍西鋼能源中心依據(jù)能源管控EMS系統(tǒng)的潮流圖及歷史數(shù)據(jù),對全公司“水系統(tǒng)”實時進行全面系統(tǒng)的科學管理,積極推進“水系統(tǒng)”的計量體系的完善,加強用水管理的精細化。該公司還對各生產(chǎn)工序的循環(huán)水池和泵站進行升級,提升了“水系統(tǒng)”的“子系統(tǒng)”、各工序內(nèi)部的循環(huán)利用水平,有效降低了耗水量。
建龍西鋼廠區(qū)污水及夏季部分雨水通過污水處理站處理后,經(jīng)回用泵并入水源南線供廠區(qū)使用,推進了雨水、工業(yè)廢水等非常規(guī)水資源的利用。目前,污水處理站在滿足各生產(chǎn)用戶用水需要的同時,大大降低了新水補水量,現(xiàn)通過污水回用降低新水補水量約300噸/小時,日創(chuàng)效約8.64萬元。
現(xiàn)在,經(jīng)污水處理站處理后的水質(zhì)各項指標高于國家標準,部分指標還要好于西林鎮(zhèn)湯旺河的水質(zhì),完全可以回用至廠內(nèi)用于生產(chǎn)。2019年,建龍西鋼污水處理站在不斷推進和完善水處理工藝后,共回收處理回用水801958噸。
提高軟水產(chǎn)水率
建龍西鋼能源中心除鹽水泵站持續(xù)強化對生水雜質(zhì)的處理,降低鈣鎂離子含量,最大限度減少對鍋爐的腐蝕,在保證運行安全的前提下,加大軟水產(chǎn)水率。
建龍西鋼能源中心運行作業(yè)區(qū)化學水處理使用由錳砂、超濾、一級和二級反滲透等除鹽設(shè)備來制備軟水。原水經(jīng)過各工序后產(chǎn)出軟水率為42%,大大減少了每天的廢水排放。
在5號和6號高爐生產(chǎn)過程中,沖渣水會產(chǎn)生大量蒸汽,放散處理是對能源的極大浪費。建龍西鋼積極對蒸汽進行回收,對沖渣水蒸汽經(jīng)化驗分析換熱站,把蒸汽冷凝成水后,輸送到中間水箱,待水質(zhì)達標后,再將換熱站蒸汽冷凝水回收到除鹽水泵站中間水箱內(nèi),省去預處理及一級反滲透處理過程,減少水庫水的使用量,再次提高了產(chǎn)水率。
通過定期對除鹽水泵站反滲透進行化學離線清洗,清洗后的反滲透產(chǎn)水率明顯提高?,F(xiàn)在,除鹽水泵站產(chǎn)水率可提升至65.7%,每天減少水庫水使用量815噸。
除鹽水泵站在滿足130噸鍋爐用水需要的同時,還承擔著給煉鐵廠300平方米燒結(jié)作業(yè)區(qū)余熱水處理工序輸送除鹽水的任務(wù)。每天各生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢水平均達到2400立方米,如果不及時進行處理,就會增加污水處理站的工作壓力。
建龍西鋼能源中心運行作業(yè)區(qū)化驗室檢驗人員積極應(yīng)對,在對除鹽水泵站廢水的PH值、硬度、氯化物、濁度等各項指標多次化驗后,確定該水質(zhì)的指標均達到1260立方米高爐循環(huán)水泵站用水的水質(zhì)指標,可全部回收至1260立方米高爐循環(huán)水泵站使用。該作業(yè)區(qū)經(jīng)過多次討論后,制定了廢水回收方案,決定在除鹽水泵站地溝廢水總排放處接2條長度約為20米的送水管道,用兩臺潛水泵從除鹽水泵站送往1260立方米高爐循環(huán)水泵站配水槽進行循環(huán)再利用。廢水回收利用后,該作業(yè)區(qū)實現(xiàn)了除鹽水泵站廢水零排放。1260立方米高爐循環(huán)水泵站每天減少新水補水量2400立方米,同時減輕了污水處理站的工作壓力,降低了污水處理藥劑消耗,每月可為建龍西鋼節(jié)約費用約7萬元。