立秋后的鋼城,天空湛藍,光華萬千。當8月的日歷跑向終點,公司三號高爐傳來一個好消息,燃料比降低20Kg/t·Fe并保持穩(wěn)定,在高爐高效化生產(chǎn)攻堅進程中取得了重大突破。
這一月
對標找差,凝聚共識
厚積成勢,破解難題
這一月
同心同向,同頻發(fā)力
集中優(yōu)勢,力出一孔
鐵成本是降本增效的重中之重,而燃料比則是制約降低鐵成本的“牛鼻子”。從5月份開始,三號高爐燃料比就一直處在高位。面對嚴峻的行業(yè)形勢,降低高爐燃料比的挑戰(zhàn)目標,激發(fā)起了三號高爐作業(yè)區(qū)全體員工的斗志和決心,他們開始積極尋找破解困局的解題之道。
煉鐵廠高爐管理和技術(shù)人員系統(tǒng)分析三號高爐五大操作制度,結(jié)合生產(chǎn)實際,創(chuàng)新調(diào)整方法,上部推進外移礦焦平臺,降低中焦比例,解決中焦過量的問題,下部優(yōu)化送風制度,讓上部和下部操作制度合理匹配。在8月22日定修前,三高爐作業(yè)區(qū)以操作爐型調(diào)整為切入點,詳細規(guī)劃風口布局,制定了合理的休、復風方案。
在定修期間,他們對風口進行調(diào)整,將進風面積合理下調(diào),以利于提高鼓風動能,進一步活躍了爐缸。同時,長風口小套的個數(shù)從15個減少到13個,確保了邊緣煤氣流穩(wěn)定,十字測溫邊緣溫度達到50℃以上,形成了較為穩(wěn)定的操作爐型;他們精確計算了休風焦的段數(shù),確保休風焦位置在爐腹上部,復風第1爐后期鐵水物理熱達1508℃,迅速打開了12號、5號風口,僅用10個小時就恢復了休風前的狀態(tài)。兩天后,燃料比大幅下降并保持穩(wěn)定。
變中求新、變中求進、變中突破。一系列的措施落實帶來了立竿見影的生產(chǎn)變化。三號高爐爐況迅速轉(zhuǎn)入較佳狀態(tài),煤氣利用率逐步增加到46.0%以上,燃料比下降20Kg/t.Fe。
作業(yè)長有話說
“8月份三高爐階段降本初見成效只是一個起點,三高爐將謹記‘科學管理’加‘冶金原理’,持續(xù)加大提升的空間,為公司降本貢獻力量!”
保持“拼”的精神
拿出“闖”的勁頭
發(fā)揚“干”的作風
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